聚源矿业一期车间利用停车检修机会,结合工艺流程和化验数据分析,拆除原三段3台精选磁选机,实现了水电成本的进一步降低。
早在2022年,聚源一期车间技改增加三段球磨机流程,为提高精矿品位,三段球磨精矿在淘洗机之前增加了3台1230磁选机。2024年为适应兆丰一采矿石,满足粒度和品位需求,增加两台塔磨机四段流程并匹配相应提精降渣磁选机。运行塔磨后,原三段精磁作为三道精磁使用,塔磨精磁作为二道精磁使用。
2025年4月,因电力问题车间进行大型检修。在此期间,公司对现有的四道精选进行取样化验,发现后一道精选提品在0.2%-0.3%之间,对提高品位无太大意义;同时塔磨磨矿后,经旋流器分级后粒度为325目90%以上,这三台磁选机存在跑尾问题。由此决定拆除该段磁选。
恢复生产后,经过取样、观察流程,验证本次流程改进对精矿品位几乎没有影响。此外,每月还可以节约电力成本1万余元,每小时节约用水600立方米。
(侯玉宏 供稿)